反應(yīng)釜內(nèi)表面粗糙度對(duì)聚丙烯酰胺成品率的影響“聚合物的質(zhì)量控制指標(biāo)共有八項(xiàng),其中只要有一項(xiàng)指標(biāo)不合格,產(chǎn)品就達(dá)不到一級(jí)品要求,只要有一項(xiàng)主要指標(biāo)或者三項(xiàng)次要指標(biāo)不合格,產(chǎn)品就達(dá)不到合格品的要求。在2013年,聚合物驅(qū)油產(chǎn)量就已經(jīng)占到大慶油田原油總產(chǎn)量的三分之一以上,作為聚合物產(chǎn)品的主要供應(yīng)單位,以高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)保障油田穩(wěn)產(chǎn)一直是煉化人孜孜不倦的追求。大慶煉化公司聚合物一廠的一級(jí)品率一年一個(gè)臺(tái)階,破冰前行。2011年67.5%,2012年72%,2013年75%,2014年1-8月份達(dá)到了80.45%。 聚合反應(yīng)是一個(gè)復(fù)雜的過程,對(duì)于相關(guān)指標(biāo)要求很高,其中原料、溫度、設(shè)備等任何一項(xiàng)拿捏不好,聚合物的質(zhì)量都達(dá)不到要求。由于相關(guān)外部條件發(fā)生變化,對(duì)外引進(jìn)的技術(shù)配方難免會(huì)“水土不服”,這使得聚合物的質(zhì)量很難提高。全程受控保證生產(chǎn)過程“精益求精”,其中反應(yīng)釜經(jīng)常出現(xiàn)膠體掛壁情況,多次掛壁后必須人工清除膠體,嚴(yán)重影響生產(chǎn)效率,作業(yè)過程中容易出現(xiàn)人體傷害風(fēng)險(xiǎn),為此,大慶煉化公司的技術(shù)人員潛心研究,在生產(chǎn)實(shí)踐中對(duì)“教科書式”的配方進(jìn)行消化和發(fā)展,耐心地進(jìn)行多次和長周期的試驗(yàn),并反復(fù)論證,經(jīng)過多次試驗(yàn),尋找最優(yōu)的反應(yīng)釜內(nèi)壁的表面粗糙度,計(jì)算出最適合的引發(fā)劑添加量,控制好溶解罐的PH值等等,摸索出了適合現(xiàn)有裝置特性的配方,將指標(biāo)量化,保證產(chǎn)品的穩(wěn)定性,采用大慶三星機(jī)械公司生產(chǎn)的反應(yīng)釜內(nèi)壁進(jìn)行鏡面拋光處理,不再出現(xiàn)掛壁現(xiàn)象,提高生產(chǎn)效率及降低作業(yè)風(fēng)險(xiǎn),減少人工費(fèi)用,使一級(jí)品率再度提高。
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